多年的發(fā)展中,陶瓷業(yè)成為了應(yīng)縣的支柱產(chǎn)業(yè)。從初始的燒成系統(tǒng)由燒煤的土建窯,到使用煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)煤氣燒成,再到今年5月全部完成天然氣改造,應(yīng)縣陶瓷業(yè)發(fā)生了一次質(zhì)的飛躍。在這個(gè)眾所周知的人員密集性產(chǎn)業(yè)中,安全生產(chǎn)大于天,天然氣改造的完成消除了過去煤氣燒成的多項(xiàng)安全隱患,為應(yīng)縣陶瓷業(yè)健康安全發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
“煤改氣的成功源于市縣兩級政府以及企業(yè)的共同努力。”應(yīng)縣副縣長王文說。年初朔州市下達(dá)關(guān)于開展陶瓷企業(yè)環(huán)境污染集中整治專項(xiàng)行動(dòng)的通知后,應(yīng)縣政府積極落實(shí)。市縣兩級領(lǐng)導(dǎo)與每一個(gè)企業(yè)家交流、做工作,并從政策上予以支持,讓利讓價(jià)。截至5月8日,16家企業(yè)中,13家企業(yè)的20余條生產(chǎn)線全部改造完畢,剩余3家中2家不具備條件、1家瀕臨倒閉,全部關(guān)停。在天然氣改造過程中,13家企業(yè)包括窯爐改造在內(nèi)共投入資金8000多萬元。
陶瓷行業(yè)其實(shí)是微利行業(yè),一條生產(chǎn)線一年的利潤不過100-200萬元,而且應(yīng)縣陶瓷企業(yè)多數(shù)資金并不雄厚。那么他們?yōu)槭裁丛敢饣ㄟ@么多錢進(jìn)行改造?除了市縣兩級領(lǐng)導(dǎo)的努力,企業(yè)又是如何想的呢?6月22日,“三晉安全行”采訪團(tuán)走進(jìn)了一家企業(yè)——應(yīng)縣富彩陶瓷有限公司。
“這是原料區(qū)、成型區(qū)、燒成區(qū)、彩烤區(qū)。”公司副總經(jīng)理王越一一向記者介紹道。燒成區(qū)和彩烤區(qū)兩條生產(chǎn)線已全部改造成天然氣。兩個(gè)窯爐每天燃燒天然氣11000立方。由于天然氣價(jià)格高于煤氣,企業(yè)每月要多花費(fèi)20萬元。
“家有千萬,群死群傷全完蛋。我們在改造過程中是非常積極的,因?yàn)槊簹鉄o色無味,太容易引起中毒事故。為此我們是操碎了心。”王越說。作為高危險(xiǎn)源,企業(yè)在使用煤氣發(fā)生爐時(shí)期,除了煤氣站要派十幾人,隧道窯也要巡檢工不停地巡檢,以防事故。“天然氣無毒無味,只要控制好窯爐附近的安全流程,不產(chǎn)生明火就不會(huì)引起爆炸,安全系數(shù)提高了很多。而且人員成本也大大降低,煤氣站已經(jīng)關(guān)閉,節(jié)約了十幾個(gè)人的用工成本。”
不僅如此,市縣兩級領(lǐng)導(dǎo)積極溝通輸氣企業(yè),使天然氣價(jià)格從每方2.6元降到了1.85元,為企業(yè)極大地降低了成本。由此,全縣20余條生產(chǎn)線每天需燃燒6萬多方、全年2100多萬方天然氣,企業(yè)每年可省出1600多萬元。
煤改氣還源于環(huán)保方面的壓力。煤氣冷凝會(huì)產(chǎn)生含酚廢水、窯爐煙氣需要脫硫、煤氣發(fā)生爐產(chǎn)生的煤焦油屬于工業(yè)危廢,治理投入都不會(huì)少,而且小企業(yè)技術(shù)水平低很難達(dá)到環(huán)保部門的要求。“南方的一些陶瓷企業(yè)由于環(huán)保不達(dá)標(biāo),許多已經(jīng)逼停。”王文說。
“我們鼓勵(lì)督促陶瓷企業(yè)進(jìn)行天然氣改造,是為了企業(yè)更好地發(fā)展。”王文說。據(jù)了解,目前應(yīng)縣陶瓷年產(chǎn)量10億件,全行業(yè)固定資產(chǎn)投資達(dá)13億元。在搞活現(xiàn)有陶瓷企業(yè)的同時(shí),應(yīng)縣將繼續(xù)扶持新上一批陶瓷項(xiàng)目,“十三五”期末力爭陶瓷生產(chǎn)能力翻一番,全縣陶瓷生產(chǎn)線達(dá)到50條,產(chǎn)量突破15億件。