近日,“電窯爐服務(wù)隊(duì)”副隊(duì)長王恭取叫上兩個老電工,一起前往宏利陶瓷有限公司。宏利公司廠長鄭文濱迎了出來:“你們來得太及時啦!昨天的一窯瓷器剛剛出爐,正打算請你們過來查看一下電路,好繼續(xù)裝窯呢。”
自從德化有了一支“電窯爐服務(wù)隊(duì)”,這樣的事日日上演。
“以前不知道可以節(jié)省這么多,否則我早五年就改用電燒瓷了。”鄭文濱說。2010年德化電力部門發(fā)起“油改電”,他抱著試試看的心理,將原有的柴油生產(chǎn)線全部撤下,換上3條電窯爐。
“每月生產(chǎn)成本降了20%,成品率還提高13%!”僅僅半年,“油改電”的成效就把鄭文濱給樂壞了。以前用柴油燒瓷,陶瓷成品率只有85%左右,成色還不均勻,加上油窯燒兩天就得停兩天,工人須先將油渣清理掉才能再生產(chǎn),F(xiàn)在用電窯爐,陶瓷成品率都能保持在98%左右,色釉穩(wěn)定,可連續(xù)24小時生產(chǎn),每月生產(chǎn)成本和管理費(fèi)可降低20多萬元。
眾所周知,陶瓷產(chǎn)業(yè)是污染大戶,然而,走進(jìn)德化的人卻只見到一個“無煙囪”的山清水秀的瓷都。
這得益于德化老一輩電力人“以電代柴”的發(fā)展思路,率先研發(fā)電窯爐燒瓷技術(shù),提高陶瓷產(chǎn)量的同時,減少了水土流失。2008年,“電窯爐服務(wù)隊(duì)”與陶瓷企業(yè)合作,試驗(yàn)成功了全國首條全自動控制電熱高溫隧道窯。之后,又合作試驗(yàn)成功電熱雙爐體、雙向進(jìn)車的新技術(shù)。2009年5月,復(fù)合雙孔電熱高溫隧道窯正式投運(yùn)。
德化供電公司提供“服務(wù)套餐”,為陶瓷企業(yè)“量體裁衣”設(shè)計線路,從設(shè)計到施工驗(yàn)收等進(jìn)行全過程跟蹤服務(wù),使企業(yè)在最短的時間內(nèi)完成能源替代,減少生產(chǎn)損失。同時,成立專項(xiàng)服務(wù)隊(duì),定期進(jìn)行回訪和技術(shù)指導(dǎo),免除企業(yè)的后顧之憂。目前,德化共有電熱隧道窯210條。
德化電窯爐加熱技術(shù)推廣應(yīng)用,被國家電網(wǎng)公司列入需求側(cè)管理示范項(xiàng)目之一,成為全國唯一的縣級單位示范點(diǎn)。以電燒瓷在德化每年可節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)煤1.26萬噸,減少二氧化硫排放超過100噸。如今,德化森林覆蓋率達(dá)77.7%,城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量接近國家一級標(biāo)準(zhǔn),飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%,被稱為“福建省最適合人居住地”。