本報訊 (通訊員王雙季 記者張金貴) 日前,德化縣多家陶瓷企業(yè)進行窯爐改造,大力推廣電氣混燒的新型窯爐,既節(jié)約了能源,又提高產(chǎn)品的成品率。
今年4月,龍錦陶瓷公司投資40多萬元建設電氣混燒隧道窯生產(chǎn)線,替代原來用天然氣作燃料的小立方窯。投產(chǎn)近3個月,不僅產(chǎn)品色釉穩(wěn)定,成品率也提高了10%以上,耗能節(jié)省近30%。
電氣混燒技術,1200℃以內(nèi)用電燒制,在此基礎上加入少量天然氣混燒,能使溫度超過1300℃,即可燒成中高溫瓷,既可以滿足生產(chǎn)需要,又可降低生產(chǎn)成本。據(jù)了解,目前,該縣已在宏達、閩通等陶瓷企業(yè)建起10多條電氣混燒窯爐。